湖南三橋MITSUHASH驅(qū)動器商家

來源: 發(fā)布時間:2021-10-31

伺服電機高速旋轉(zhuǎn)時出現(xiàn)電機偏差計數(shù)器溢出錯誤,如何處理?

(1)故障原因:高速旋轉(zhuǎn)時發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤;

處理方法:檢查電機動力電纜和編碼器電纜的配線是否正確,電纜是否有破損。

(2)故障原因:輸入較長指令脈沖時發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤;

處理方法:a.增益設(shè)置太大,重新手動調(diào)整增益或使用自動調(diào)整增益功能;

b.延長加減速時間;

c.負載過重,需要重新選定更大容量的電機或減輕負載,加裝減速機等傳動機構(gòu)提高負荷能力。

(3)故障原因:運行過程中發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤。

處理方法:a.增大偏差計數(shù)器溢出水平設(shè)定值;

b.減慢旋轉(zhuǎn)速度;

c.延長加減速時間;

d.負載過重,需要重新選定更大容量的電機或減輕負載,加裝減速機等傳動機構(gòu)提高負載能力。 上海持承自動化設(shè)備有限公司主營驅(qū)動器,如需選型資料,請通知我們!湖南三橋MITSUHASH驅(qū)動器商家

不同類型的主軸系統(tǒng)的特點和使用范圍

(1) 普通籠型異步電動機配齒輪變速箱

這是*經(jīng)濟的一種方法主軸配置方式,但只能實現(xiàn)有級調(diào)速,由于電動機始終工作在額定轉(zhuǎn)速下,經(jīng)齒輪減速后,在主軸低速下輸出力矩大,重切削能力強,非常適合粗加工和半精加工的要求。如果加工產(chǎn)品比較單一,對主軸轉(zhuǎn)速沒有太高的要求,配置在數(shù)控機床上也能起到很好的效果;它的缺點是噪音比較大,由于電機工作在工頻下,主軸轉(zhuǎn)速范圍不大,不適合有色金屬和需要頻繁變換主軸速度的加工場合。

(2) 普通籠型異步電動機配簡易型變頻器

可以實現(xiàn)主軸的無級調(diào)速,主軸電動機只有工作在約500轉(zhuǎn)/分鐘以上才能有比較滿意的力矩輸出,否則,特別是車床很容易出現(xiàn)堵轉(zhuǎn)的情況,一般會采用兩擋齒輪或皮帶變速,但主軸仍然只能工作在中高速范圍,另外因為受到普通電動機*高轉(zhuǎn)速的限制,主軸的轉(zhuǎn)速范圍受到較大的限制。

這種方案適用于需要無級調(diào)速但對低速和高速都不要求的場合,例如數(shù)控鉆銑床。國內(nèi)生產(chǎn)的簡易型變頻器較多。

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伺服驅(qū)動器檢測三大妙招

1、示波器檢查驅(qū)動器的電流監(jiān)控輸出端時,發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無法讀出。

故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。

處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。

2、電機在一個方向上比另一個方向跑得快故障原因:無刷電機的相位搞錯。

處理方法:檢測或查出正確的相位。故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。

處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。故障原因:偏差電位器位置不正確。

處理方法:重新設(shè)定。3、電機失速

(1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯。

處理方法:可以嘗試以下方法。

a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以)

b.如使用測速機,將驅(qū)動器上的TACH+和TACH-對調(diào)接入。

c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENC A和ENC B對調(diào)接入。

d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好。

(2) 故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。

處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的。



SIEMENS 611A主軸定位出現(xiàn)超調(diào)的故障維修

故障現(xiàn)象:某采用SIEMENS 810M的龍門加工中心,配套611A主軸驅(qū)動器,在執(zhí)行主軸定位指令時,發(fā)現(xiàn)主軸存在明顯的位置超調(diào),定位位置正確,系統(tǒng)無故障。

分析與故障處理:由于系統(tǒng)無報警,主軸定位動作正確,可以確認故障是由于主軸驅(qū)動器或系統(tǒng)調(diào)整不良引起的。

解決超調(diào)的方法有很多種,如:減小加減速時間、提高速度環(huán)比例增益、降低速度環(huán)積分時間等等。檢查本機床主軸驅(qū)動器參數(shù),發(fā)現(xiàn)驅(qū)動器的加減速時間設(shè)定為2s,此值明顯過大;更改參數(shù),設(shè)定加減速時間為0.5s后,位置超調(diào)消除。

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三菱FR主軸驅(qū)動器主軸噪聲大的故障維修

故障現(xiàn)象:一臺使用MELDAS M3控制器和三菱FR-SF-22K主軸控制器的數(shù)控機床,出現(xiàn)主軸噪聲較大,且在主軸空載情況下,負載表指示超過40%。

分析與處理過程:考慮到主軸負載在空載時已經(jīng)達到40%以上,初步認為機床機械傳動系統(tǒng)存在故障。維修的*步是脫開主軸的運轉(zhuǎn)情況。

經(jīng)試驗,發(fā)現(xiàn)主軸負載表指示已恢復正常,但主軸仍有噪聲,由此判定該主軸系統(tǒng)的機械、電氣兩方面都存在故障。

在機械方面,檢查了主軸機械傳動系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)主軸轉(zhuǎn)動明顯過緊,進一步檢查發(fā)現(xiàn)主軸軸承已經(jīng)損壞,更換后,主軸機械傳動系統(tǒng)恢復正常。

在電氣方面,首先檢查了主軸驅(qū)動器的參數(shù)設(shè)定,包括驅(qū)動放大器的型號,的型號以及伺服環(huán)增益等參數(shù),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)機床參數(shù)設(shè)定無誤,由此判定故障原因是驅(qū)動系統(tǒng)硬件存在故障。

為了進一步分析原因,維修時將主軸驅(qū)動器的00號參數(shù)設(shè)定為1,讓主軸驅(qū)動系統(tǒng)進行開環(huán)運行,轉(zhuǎn)動主軸后,發(fā)現(xiàn)噪聲消失,運行平穩(wěn),由此可以判定故障原因是在速度檢測器件PLG上。

進一步檢查發(fā)現(xiàn)PLG的安裝位置不正確,重新調(diào)整PLG安裝位置后,在進行閉環(huán)運行,噪聲消失。

重新安裝與機械傳動系統(tǒng),機床恢復正常工作。

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在復雜背景下,我國機械及行業(yè)設(shè)備急需加快轉(zhuǎn)型升級,向全球產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的中**環(huán)節(jié)發(fā)展;企業(yè)要強化管理,積極攻克**領(lǐng)域,夯實發(fā)展基礎(chǔ),重視創(chuàng)新驅(qū)動,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。有限責任公司(自然)企業(yè)著力在重點領(lǐng)域和優(yōu)勢領(lǐng)域開展智能制造試點。通過運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)開發(fā)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)軟硬件,推廣柔性制造,實現(xiàn)遠程定制、異地設(shè)計、當?shù)厣a(chǎn)的協(xié)同生產(chǎn)模式。變頻器,傳感器,伺服系統(tǒng),糾偏系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的再制造已經(jīng)成為其產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。它不僅為客戶提供降低產(chǎn)品全生命周期成本的極優(yōu)方式,也支持了我國提倡的發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟的號召,成為工程機械行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。服務型企業(yè)圍繞生產(chǎn)源頭、制造過程和產(chǎn)品性能三個方面加強科技研發(fā),應用制造工藝,實現(xiàn)綠色制造。推廣節(jié)能低碳技術(shù),采用制造工藝,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,形成低加入、低消耗、低排放的業(yè)態(tài)模式,實現(xiàn)低碳制造。湖南三橋MITSUHASH驅(qū)動器商家