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降低煤粉在輸送過程中對噴吹管道的磨損。提高噴吹送粉能力提高送粉能力主要途徑是實(shí)現(xiàn)濃相輸送,噴煤采用圓盤分配器、噴吹罐蒸汽加熱保溫裝置和全氮?dú)鈬姶档却胧?,使煤粉溫度維持在65℃-75℃范圍內(nèi),減少高爐分配器壓力波動(dòng)、換罐波動(dòng)和堵***率,達(dá)到均勻、穩(wěn)定、連續(xù)噴煤,噴煤穩(wěn)定率。通過原煤取樣化驗(yàn)**,及時(shí)優(yōu)化調(diào)整配煤結(jié)構(gòu),保證煤粉合格率,維持煤粉成分穩(wěn)定,有效提高入爐煤粉燃燒性能,提高噴煤質(zhì)量,為高爐提高噴煤奠定了基礎(chǔ)。提高精料水平精料是提高冶煉強(qiáng)度和降低焦化的重要措施,是保證高爐穩(wěn)定順行的先決條件,提高噴吹率是高爐高煤比的關(guān)鍵,而精料是高爐實(shí)現(xiàn)高煤比的重要保證。提高原料入爐品味。2號高爐以燒結(jié)礦+球團(tuán)礦+塊礦為高爐爐料結(jié)構(gòu),原燃料均為專機(jī)***,無地?zé)厍蛉霠t,保證原燃料的成分穩(wěn)定均勻,原料TFe含量由55%提高到58%(圖1),F(xiàn)eO含量小于10%。同時(shí)加強(qiáng)原料篩分管理,控制燒結(jié)礦<5mm比例在5%以下,低溫還原粉化率控制在25%以內(nèi),轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度>72%。通過以上措施,明顯改善入爐原料質(zhì)量,減少了入爐粉末,料柱透氣性明顯改善。穩(wěn)定焦炭質(zhì)量。焦炭作為高爐料柱骨架改善高爐透氣性、保證高爐缸順行對于提高煤比起著至關(guān)重要的作用。江蘇直銷煤粉過濾器擇優(yōu)推薦
煤粉過濾器由于閥芯在開啟和關(guān)閉過程中不接觸密封面、磨損少、密封好、壽命長。3對噴吹管道采用了分類分套**設(shè)計(jì)針對噴吹管道種類多,路由復(fù)雜的特點(diǎn),采用了分類分套**設(shè)計(jì),各種閥門分層集中布置,圖紙簡明易懂,同類管道可**分步施工。噴吹系統(tǒng)采用3個(gè)系列分別對應(yīng)3座高爐,每個(gè)系列2個(gè)噴吹罐并列布置,每個(gè)噴吹罐設(shè)充壓、補(bǔ)壓、流化、放散等管道,煤粉倉6個(gè)灰斗設(shè)流化管道,煤粉倉、布袋收粉器、中速磨煤機(jī)均設(shè)緊急充氮管道,各種氣動(dòng)閥門執(zhí)***管道,壓縮空氣管道等,敷設(shè)錯(cuò)綜復(fù)雜,以往根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況確定路由,導(dǎo)致?lián)頂D、混亂、不便于操作和維修等。運(yùn)行實(shí)踐略鋼新噴煤生產(chǎn)線2010年1月29日建成投產(chǎn),煉鐵分廠通過一年的噴煤實(shí)踐后,與2009年的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了對比,對比結(jié)果顯示:煤比提高,焦比下降84kg/t,燃料比下降17kg/t,工序能耗由,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)明顯提升,年節(jié)省焦炭約,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益950余萬元。新噴煤生產(chǎn)線投產(chǎn)四年半以來,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),故障率低,流程科學(xué)合理,運(yùn)行費(fèi)用低,煉鐵各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)逐步提升(主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表1),為煉鐵生產(chǎn)提高冶煉強(qiáng)度,降低冶煉成本起到了一定的作用,同時(shí)證明設(shè)計(jì)是成功的。 江蘇直銷煤粉過濾器擇優(yōu)推薦
采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備得到了實(shí)踐檢驗(yàn),在今后的設(shè)計(jì)中值得應(yīng)用和推廣。存在的問題受到場地限制,車間緊湊布置,煙氣爐出口至磨煤機(jī)入口之間的管道當(dāng)量長度不到10m,高、低溫?zé)煔饣旌喜痪鶆?,中速磨煤機(jī)入口處偶現(xiàn)高溫?zé)煔夤伞C悍劭偣芸绾佣我蚣芸辗笤O(shè),不具備上人條件,未設(shè)置反吹閥組,總管堵塞時(shí)反吹困難。軋鋼加熱爐廢煙氣作為干燥劑,制粉過程易受軋鋼生產(chǎn)的制約。結(jié)語略鋼高爐噴煤工程設(shè)計(jì)充分采納了生產(chǎn)單位多年來累積的豐富經(jīng)驗(yàn),大膽采用了新技術(shù)、新設(shè)備,制粉、噴吹系統(tǒng)一次試噴成功,達(dá)產(chǎn)迅速,生產(chǎn)穩(wěn)定順行,實(shí)現(xiàn)了略鋼高爐強(qiáng)化冶煉,增加了爐況調(diào)劑的手段,降低了生鐵冶煉成本,提高了各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),同時(shí)也證明了設(shè)計(jì)是成功的,一些成功經(jīng)驗(yàn)值得借鑒。自投產(chǎn)至今,制粉操作一直定量操作,建議制粉工根據(jù)原煤不同的質(zhì)量、水分、配比和煙氣溫度,尋找中速磨煤機(jī)比較大出力,積累經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)生產(chǎn),提高制粉效率,降**粉成本。
北京袋式過濾器設(shè)備卓有成效,耐高溫初效過濾器可集5um以上的顆?;覊m及各種懸浮物風(fēng)量大阻力小容塵量高具抗燃性,搞化學(xué)性佳,吸濕性低,可在400度環(huán)境下長期使用。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)GT耐高溫初效過濾器濾料精選日本進(jìn)口的耐高溫玻璃纖維經(jīng)過特殊工藝加工而成。袋式過濾器常見故障及解決辦法濾袋損壞位置在袋底多由于設(shè)備底部積料導(dǎo)致,積料的產(chǎn)生多由于袋式過濾器底部設(shè)備故障導(dǎo)致,當(dāng)后系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)應(yīng)將作出及時(shí)的工藝處理同時(shí)對故障設(shè)備進(jìn)行及時(shí)檢修,減少煤粉物料在袋式過濾器內(nèi)部的長時(shí)間堆積,將布袋的損壞程度達(dá)到小化,同時(shí)也給布袋的更換減少困難,檢修在短的時(shí)間內(nèi)完成并及早的恢復(fù)工藝生產(chǎn)。濾袋的損壞位置在袋口多由于反吹系統(tǒng)的故障導(dǎo)致。袋式過濾器的反吹壓力過高以及噴吹口的偏心都會(huì)導(dǎo)致這種情況的產(chǎn)生。出現(xiàn)這種情況后應(yīng)對袋式過濾器的噴吹系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)的檢查,調(diào)整噴吹壓力和噴吹口角度袋式過濾器穩(wěn)定的運(yùn)行。甲醛熏蒸操作需要注意首先室溫達(dá)到35℃以上相對濕度在60%以上;其次要甲醛用量達(dá)到房間體積10克/立方米的比例;另外,房間消毒時(shí)間不少于12小時(shí);特別值得提醒的是在甲醛置換前用同比例的進(jìn)行中和,這樣將限度地減少對人體的危害以及對環(huán)境的污染。
實(shí)用新型涉及在向高爐噴吹煤粉過程中,清理噴吹管道煤粉過濾器中雜質(zhì)時(shí),使用的一種煤粉過濾器。背景技術(shù)煤粉過濾器是濾除煤粉中雜物的常用設(shè)備,一般安裝在噴吹管道上,通過濾網(wǎng)將大塊異物分離,防止管道堵塞,使煤粉輸送暢通無阻,保證連續(xù)穩(wěn)定噴煤?,F(xiàn)有的煤粉過濾器包括噴煤過濾器主體、濾網(wǎng)及壓蓋,壓蓋通過壓條及壓緊螺栓將噴煤過濾器主體密封住,為了提高密封性能,在壓蓋與煤粉過濾器主體之間設(shè)置0型密封墊。在向高爐噴吹煤粉過程中,煤粉中的雜質(zhì)被煤粉過濾器內(nèi)的濾網(wǎng)翔業(yè):在干煤粉氣化工藝中,現(xiàn)在普遍使用的一種低壓煤粉過濾器是脈沖袋式過濾器.為了防止煤粉附著在濾袋上,造成濾袋前后壓差增大,過濾面積減少,需要通過遠(yuǎn)程自動(dòng)控制脈沖閥組對濾袋進(jìn)行定阻清灰或定時(shí)清灰,從而使袋式過濾器達(dá)到良好的運(yùn)行效果翔業(yè):實(shí)用新型是采用如下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的靜態(tài)煤粉過濾器,包含帶有角鋼骨架的過濾網(wǎng),還包含框架,在框架的一側(cè)開有過濾網(wǎng)出口; 吉林口碑好煤粉過濾器詢問報(bào)價(jià)
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高爐噴煤洗過濾器的工作原理及優(yōu)勢煤礦井下普通的過濾器極易堵塞,且拆卸清洗困難,針對這一情況,藍(lán)昊環(huán)保研制了一種耐高壓可在線的高爐噴煤洗過濾器。目前我國煤礦井下過濾器形式很多,但是情況反映不是良好,主要是濾網(wǎng)容易污堵,使用壽命不長,拆卸困難,不僅增加了勞動(dòng)強(qiáng)度,還影響了連續(xù)使用的要求。高爐噴煤洗過濾器的問世解決了這些麻煩。不僅可以直接用于高壓泵的出水端,而且還能反沖洗,排污清洗等特點(diǎn)。高爐噴煤洗過濾器工作原理是兩種工作狀態(tài):高爐噴煤洗過濾器工作狀態(tài):操作手柄處與進(jìn)水方向水平狀態(tài),上閥門開啟,下閥門關(guān)閉。攜帶雜質(zhì)的水小部分逆流穿過內(nèi)襯套進(jìn)入前級濾筒,大部分水喝雜質(zhì)在水壓驅(qū)動(dòng)力和慣性的作用下直接進(jìn)入后級濾筒。水由內(nèi)向外穿過過濾筒,此過程中雜質(zhì)被截留在濾筒內(nèi)側(cè),凈化后的水通過出水口流出。另外高爐噴煤洗過濾器在負(fù)壓引流的作用下,一小部分經(jīng)過后級濾筒過濾的凈水會(huì)逆流進(jìn)入前濾筒中,對前級濾筒進(jìn)行反沖洗。高爐噴煤洗過濾器反重新狀態(tài):操作手柄處于與進(jìn)水方向垂直狀態(tài),上閥門關(guān)閉,同時(shí)通過手柄轉(zhuǎn)軸桿使下閥門開啟。此時(shí)含雜質(zhì)的水前部逆流穿過內(nèi)襯套進(jìn)入前級濾筒,水由內(nèi)外穿過濾筒。江蘇直銷煤粉過濾器擇優(yōu)推薦
藍(lán)昊是北京藍(lán)昊環(huán)保設(shè)備有限公司今年新升級推出的,以上圖片*供參考,請您撥打本頁面或圖片上的聯(lián)系電話。